//
//

ООО «МКЦ» посодействовал предприятию АО «УКБП» в повышении эффективности внутренней логистики

3 минуты на чтение
По итогам проведенного проекта по оптимизации логистических процессов на предприятии АО «УКБП» компания ООО «МКЦ» оказала существенную поддержку, направив на путь оптимизации процессов. Благодаря профессиональному подходу и накопленному опыту, ООО «МКЦ» содействовала в разработке мероприятий, направленных на снижение времени и повышения эффективности ключевых логистических операций.
Этот успех стал возможен благодаря внедрению Бережливых технологий и оптимизации складских процессов, что особенно актуально для предприятий, стремящихся снизить издержки и повысить производительность.
Главными проблемами стали нерациональное использование складских помещений, длительные простои и дублирующий ручной учет в части складских процессов. Решение включало зонирование склада и размещение металлопроката по наименованиям и видам, изменение способа маркировки металлопроката на более эффективный.
Другой вызов — длительный входной контроль. Было предложено решение разместить контролера непосредственно на складе ОМТС, что позволит исключить простои, связанные с ожиданием. Внедрение этих мероприятий сократит время приемки и входного контроля с 110 до 73 часов.
Еще одним решением стало проектирование и разработка технических заданий на изготовление специализированной тары и стеллажных систем для хранения металлопроката на складе ОМТС. Были разработаны металлоконструкции с учетом габаритов, веса и особенностей хранимых материалов — от проволоки до листового проката. Реализация данных решений не только упорядочит хранение, но и значительно ускорит погрузочно-разгрузочные работы, снизит риски повреждений и потерь.
Этот опыт демонстрирует, как Бережливые технологии могут трансформировать логистику, снижая затраты и повышая скорость операций. Для собственников и руководителей предприятий подобные решения — это не только экономия, но и шаг к устойчивому развитию.

Практические примеры успешного внедрения бережливого производства

Задача
Компании «Аэроэкспресс» требовалось оптимизировать перевозки, устранив ключевые операционные проблемы: сократить простои автобусов, ускорить посадку пассажиров и повысить эффективность работы в часы пик.
на 1
8%
Результат
увеличилось количество рейсов в сутки на автобус
на 2
5%
6%
на 1
сократилась длительность рейса
сократилось количество простаивающих без движения автобусов на маршруте
2024
сократились запасы в потоке
сократилось время изготовления продукции
на 3
0%
9%
на 5
увеличился объем производства косметических кремов на человека в час
Результат
8%
на 4
Компании требовалось повысить производительность труда на участке изготовления косметических кремов, сократить время выполнения заказов и уменьшить производственные потери, включая брак продукции и простои оборудования.
Московский производитель косметики
Задача
2024
сократились потери от простоя техники
сократилось время проведения технического обслуживания
на 4
0%
7%
на 5
увеличилось количество обслуживаемых автобусов в смену
Результат
0%
на 5
Транспортной компании требовалось повысить эффективность технического обслуживания автобусов, устранив ключевые операционные проблемы: сократить время выполнения операций, уменьшить потери от простоя техники и увеличить количество обслуживаемых автобусов в смену.
Транспортная компания
Задача
2025
решение
Задача
Компании «Аэроэкспресс» требовалось оптимизировать перевозки, устранив ключевые операционные проблемы: сократить простои автобусов, ускорить посадку пассажиров и повысить эффективность работы в часы пик.
2024
Компания «Аэроэкспресс» оптимизировала перевозки, внедрив принципы Бережливого производства.
Были решены ключевые проблемы:
устранены простои автобусов благодаря оптимизации графика работы водителей
эффективнее задействован резервный автобус в часы пиковой нагрузки
Обучение персонала и вовлечение сотрудников в процесс улучшений позволили достичь значимых результатов и укрепить конкурентные позиции компании.
улучшена навигация на остановках
ускорена посадка пассажиров за счет привлечения дополнительных кассиров
на 1
8%
Результат
увеличилось количество рейсов в сутки на автобус
на 2
5%
6%
на 1
сократилась длительность рейса
сократилось количество простаивающих без движения автобусов на маршруте
решение
Задача
Компании требовалось повысить производительность труда на участке изготовления косметических кремов, сократить время выполнения заказов и уменьшить производственные потери, включая брак продукции и простои оборудования.
2024
Внедрение Бережливого производства позволило компании увеличить выработку на 48% (с 13 до 19 штук на человека в час) и получить экономический эффект в 15 млн рублей.
Ключевые достижения:
Дополнительно 16 сотрудников прошли обучение, внедрена система 5С и создан эталонный участок для тиражирования результатов.
время переналадки варочных котлов сокращено с 75 до 40 минут благодаря инструменту SMED, что высвободило 12 рабочих часов в месяц и повысило выработку на 15%
на фасовочной линии время промывки уменьшено со 105 до 40 минут, что увеличило выпуск продукции с 6 000 до 7 500 единиц в смену
внедрение стандартизированной работы снизило брак при нанесении этикеток
на 4
8%
Результат
увеличился объем производства косметических кремов на человека в час
на 5
9%
Московский производитель косметики
0%
на 3
сократилось время изготовления продукции
сократились запасы в потоке
решение
Задача
Транспортной компании требовалось повысить эффективность технического обслуживания автобусов, устранив ключевые операционные проблемы: сократить время выполнения операций, уменьшить потери от простоя техники и увеличить количество обслуживаемых автобусов в смену.
Транспортная компания
2024
Компания внедрила Бережливое производство, что позволило сократить время проведения технического обслуживания, уменьшить потери от простоя техники и увеличить количество обслуживаемых автобусов в смену.
Ключевые улучшения:
разработка стандарта процедуры и организация набора инструмента для регулировки клапанов ГРМ сократили время операции с 236 до 72 минут
установка катушек с пневмошлангами и ячеек для временного хранения колес уменьшила время обслуживания колес с 78 до 33 минут
внедрение инструментальной тележки устранило лишние перемещения слесаря, сократив время операций технического обслуживания 8,6 до 5,9 часа
на 5
0%
Результат
увеличилось количество обслуживаемых автобусов в смену
на 5
7%
0%
на 4
сократилось время проведения технического обслуживания
сократились потери от простоя техники
Задать вопрос

Проконсультируем по вопросам бережливого производства

Сообщение об успешной отправке!