//
//

Московская компания получила 238 млн рублей экономического эффекта от внедрения Бережливого производства

3 минуты на чтение
Компания «Стинержи» почти на треть увеличила объем выпуска продукции на участке изготовления металлочерепицы и доборных элементов. Руководство предприятия оценивает экономический эффект от внедрения Бережливого производства в 238 млн рублей.
Эти достижения стали возможными благодаря системному подходу, включающему оптимизацию рабочих мест, обучение сотрудников и внедрение современных методик управления.
Применение системы адресного хранения рулонов металла с цветовой маркировкой сократило время перемещения материалов с 20 до 5 минут в смену. На производстве также оптимизировали загрузку листогибочных станков — теперь за один цикл обрабатывается три заготовки вместо двух. Это решение повысило уменьшить время обработку партии заготовок с 51 до 38 минут. Установка светозвуковых оповещателей на станках нарезки металла ускорила вызов наладчиков с 25 до 5 минут.
В рамках пилотного проекта 10 сотрудников предприятия прошли обучение по программам «Основы Бережливого производства», «Картирование» и «5С». Подготовленные и сертифицированные инструкторы продолжат делиться знаниями с коллективом компании.
Успех проекта позволил компании создать эталонный участок, который теперь станет образцом для тиражирования лучших практик на другие производственные потоки. В планах — дальнейшее расширение программы, включая вовлечение 80% сотрудников в культуру непрерывных улучшений.

Практические примеры успешного внедрения бережливого производства

Задача
Компании «Аэроэкспресс» требовалось оптимизировать перевозки, устранив ключевые операционные проблемы: сократить простои автобусов, ускорить посадку пассажиров и повысить эффективность работы в часы пик.
на 1
8%
Результат
увеличилось количество рейсов в сутки на автобус
на 2
5%
6%
на 1
сократилась длительность рейса
сократилось количество простаивающих без движения автобусов на маршруте
2024
сократились запасы в потоке
сократились потери от простоя техники на техническом обслуживании
сократилось время проведения технического обслуживания
на 2
0%
5%
на 2
увеличилось количество обслуживаемых транспортных средств в смену
Результат
0%
на 2
Транспортной компании требовалось оптимизировать процесс организации и ремонта транспортных средств, устранив ключевые операционные проблемы: сократить время простоя техники на техническом обслуживании, уменьшить лишние перемещения сотрудников за инструментом и снизить количество травматичных инцидентов на рабочем месте.
Транспортная компания
Задача
2024
сократилось время изготовления продукции
на 3
0%
9%
на 5
увеличился объем производства косметических кремов на человека в час
Результат
8%
на 4
Компании требовалось повысить производительность труда на участке изготовления косметических кремов, сократить время выполнения заказов и уменьшить производственные потери, включая брак продукции и простои оборудования.
Московский производитель косметики
Задача
2024
сократилось время изготовления продукции
на 1
8%
0%
на 5
увеличился объем производства грузоподъемного оборудования на человека в месяц
Результат
0%
на 2
Компании «Волго-Вятский Механический Завод» требовалось повысить эффективность производства грузоподъемного оборудования, сократив потери времени на поиск инструментов, излишние перемещения материалов и простои при сборке продукции.
Задача
сократились запасы в потоке
2024
сократилось количество запасов в потоке
сократилась время на изготовление 1 тонны продукции
на 3
3%
3%
на 3
увеличился объем производства кормовых добавок на человека в час
Результат
3%
на 5
Производителю кормовых добавок требовалось повысить операционную эффективность производства сухих кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, устранив ключевые проблемы: сократить время переналадки оборудования, уменьшить длительность загрузки сырья и ускорить процесс расфасовки сырья из бигбетов.
Производитель кормовых добавок
Задача
2024
решение
Задача
Компании «Аэроэкспресс» требовалось оптимизировать перевозки, устранив ключевые операционные проблемы: сократить простои автобусов, ускорить посадку пассажиров и повысить эффективность работы в часы пик.
2024
Компания «Аэроэкспресс» оптимизировала перевозки, внедрив принципы Бережливого производства.
Были решены ключевые проблемы:
устранены простои автобусов благодаря оптимизации графика работы водителей
эффективнее задействован резервный автобус в часы пиковой нагрузки
Обучение персонала и вовлечение сотрудников в процесс улучшений позволили достичь значимых результатов и укрепить конкурентные позиции компании.
улучшена навигация на остановках
ускорена посадка пассажиров за счет привлечения дополнительных кассиров
на 1
8%
Результат
увеличилось количество рейсов в сутки на автобус
на 2
5%
6%
на 1
сократилась длительность рейса
сократилось количество простаивающих без движения автобусов на маршруте
решение
Задача
Компании требовалось повысить производительность труда на участке изготовления косметических кремов, сократить время выполнения заказов и уменьшить производственные потери, включая брак продукции и простои оборудования.
2024
Внедрение Бережливого производства позволило компании увеличить выработку на 48% (с 13 до 19 штук на человека в час) и получить экономический эффект в 15 млн рублей.
Ключевые достижения:
Дополнительно 16 сотрудников прошли обучение, внедрена система 5С и создан эталонный участок для тиражирования результатов.
время переналадки варочных котлов сокращено с 75 до 40 минут благодаря инструменту SMED, что высвободило 12 рабочих часов в месяц и повысило выработку на 15%
на фасовочной линии время промывки уменьшено со 105 до 40 минут, что увеличило выпуск продукции с 6 000 до 7 500 единиц в смену
внедрение стандартизированной работы снизило брак при нанесении этикеток
на 4
8%
Результат
увеличился объем производства косметических кремов на человека в час
на 5
9%
Московский производитель косметики
0%
на 3
сократилось время изготовления продукции
сократились запасы в потоке
решение
Задача
Компании «Волго-Вятский Механический Завод» требовалось повысить эффективность производства грузоподъемного оборудования, сократив потери времени на поиск инструментов, излишние перемещения материалов и простои при сборке продукции.
2024
Внедрение Бережливого производства принесло значительные результаты: выработка на пилотном потоке увеличилась на 17%, а экономический эффект составил более 59 млн рублей.
Ключевые улучшения:
внедрение контроля пооперационного планирования сократило время ожидания при сборке продукции с 32 до 9 минут
организация рабочего пространства по системе 5С сократила время поиска инструментов и материалов с 55 до 10 минут в смену
перенос зоны резки заготовок ближе к месту сборки уменьшил потери времени на перемещение труб с 58 до 29 минут
на 2
0%
Результат
увеличился объем производства грузоподъемного оборудования на человека в месяц
на 5
0%
8%
на 1
сократилось время изготовления продукции
сократились запасы в потоке
решение
Задача
Производителю кормовых добавок требовалось повысить операционную эффективность производства сухих кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, устранив ключевые проблемы: сократить время переналадки оборудования, уменьшить длительность загрузки сырья и ускорить процесс расфасовки сырья из бигбетов.
Производитель кормовых добавок
2024
Компания внедрила инструменты бережливого производства, что принесло экономический эффект в 16 млн рублей, в полтора раза увеличило выработку на человека и на треть сократило время изготовления продукции.
Ключевые улучшения:
внедрение быстрой переналадки (SMED) сократило время переналадки оборудования с 50 до 20 минут в смену, высвободив 30 минут для увеличения выработки
автоматизация расфасовки сырья сократила время операции с 60 до 20 минут в сутки
стандартизированная работа позволила уменьшить время загрузки сырья с 90 до 75 минут в смену, сократив длительность процесса на 17%
на 5
3%
Результат
увеличился объем производства кормовых добавок на человека в час
на 3
3%
3%
на 3
сократилась время на изготовление 1 тонны продукции
сократилось количество запасов в потоке
решение
Задача
Транспортной компании требовалось оптимизировать процесс организации и ремонта транспортных средств, устранив ключевые операционные проблемы: сократить время простоя техники на техническом обслуживании, уменьшить лишние перемещения сотрудников за инструментом и снизить количество травматичных инцидентов на рабочем месте.
Транспортная компания
2024
Компания внедрила ряд решений, которые позволили значительно повысить эффективность производства.
Ключевые улучшения:
внедрение АВС-анализа, организация адресного хранения запчастей и изготовление удобных стеллажей сократили время простоя с 240 до 60 минут
ремонт пола, нанесение разметки и восстановление проводки снизили количество травматичных инцидентов на 90%
организация перемещения инструмента на инструментальной тележке уменьшила время на поиск и перемещение инструмента с 20 до 10 минут в смену
на 2
0%
Результат
увеличилось количество обслуживаемых транспортных средств в смену
на 2
5%
0%
на 2
сократилось время проведения технического обслуживания
сократились потери от простоя техники на техническом обслуживании
Задать вопрос

Проконсультируем по вопросам бережливого производства

Сообщение об успешной отправке!